歡迎您訪問東(dong) 莞18新利在线登录有限公司官方網站

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men)

歡迎來電谘詢

136-5258-3376

快速導航

全國服務熱線

136-5258-3376

18新利在线登录,行業(ye) 標杆

行業(ye) 新聞

當前位置:首頁>>新聞資訊>>行業(ye) 新聞

PTFE-MBR膜清洗的成功案例

2024-09-09 08:50:07 已有163人瀏覽

以下是一些 PTFE-MBR膜清洗的成功案例:

案例一:某製藥廠廢水處理

1. 項目背景:該製藥廠主要生產(chan) 抗生素等藥品,廢水成分複雜,含有高濃度的有機物、懸浮物和殘留藥物成分。其采用的 PTFE-MBR膜係統在運行一段時間後,膜通量明顯下降,跨膜壓差升高,嚴(yan) 重影響了廢水處理效率。

2. 清洗過程:

- 首先進行了物理清洗,采用反衝(chong) 洗和空氣擦洗相結合的方式,去除膜表麵的部分汙泥和鬆散的汙染物。反衝(chong) 洗壓力控製在 0.2MPa,持續時間為(wei) 5 分鍾,每 2 天進行一次反衝(chong) 洗。空氣擦洗的曝氣量為(wei) 每立方米膜組件 1.2 立方米/分鍾,每天進行一次,每次持續 30 分鍾。

- 物理清洗後,膜通量和跨膜壓差有所改善,但仍未達到理想狀態。接著進行化學清洗,根據廢水的特性,選擇了氫氧化鈉和次氯酸鈉的混合溶液作為(wei) 清洗劑。先將膜組件浸泡在 1%的氫氧化鈉溶液中,加熱至 40℃,浸泡時間為(wei) 2 小時,然後用清水衝(chong) 洗至 pH 值接近中性。再將膜組件浸泡在 0.5%的次氯酸鈉溶液中,同樣加熱至 40℃,浸泡時間為(wei) 1.5 小時,最後用清水徹底衝(chong) 洗。

3. 清洗效果:清洗後,膜通量恢複到初始通量的 85%以上,跨膜壓差下降到正常運行範圍以內(nei) 。廢水處理係統的出水水質也得到了顯著改善,懸浮物去除率達到 95%以上,COD 去除率達到 80%以上,滿足了環保排放標準和企業(ye) 的回用要求。該製藥廠的廢水處理係統得以穩定運行,大大降低了運營成本和環境風險。

案例二:某食品加工廠廢水處理

1. 項目背景:食品加工廠的廢水含有大量的油脂、蛋白質、澱粉等有機物,容易導致 PTFE-MBR膜汙染。隨著運行時間的延長,膜通量下降到初始通量的 40%左右,跨膜壓差高達 50kPa,嚴(yan) 重影響了廢水處理效果。

2. 清洗過程:

- 先進行了水力清洗,通過加大進水量和提高壓力,對膜表麵進行衝(chong) 洗,去除部分附著的汙染物。進水量增加到設計流量的 1.5 倍,壓力提高到 0.3MPa,持續衝(chong) 洗 10 分鍾,每天進行一次。

- 水力清洗後,進行化學清洗。由於(yu) 廢水主要是有機物汙染,選擇了 2%的檸檬酸溶液作為(wei) 清洗劑。將膜組件浸泡在檸檬酸溶液中,加熱至 35℃,浸泡時間為(wei) 1.5 小時。浸泡過程中進行攪拌,使清洗劑與(yu) 膜表麵充分接觸。清洗後用清水衝(chong) 洗至 pH 值為(wei) 5 - 6。

3. 清洗效果:清洗後,膜通量恢複到初始通量的 80%左右,跨膜壓差下降到 30kPa 以下。廢水處理係統的出水水質穩定,達到了國家規定的排放標準。該食品加工廠通過及時清洗膜組件,保證了廢水處理係統的高效運行,減少了對環境的汙染,同時也降低了生產(chan) 成本。

案例三:某印染廠廢水處理

1. 項目背景:印染廠廢水具有高色度、高有機物含量和高懸浮物的特點,對 PTFE-MBR膜的汙染非常嚴(yan) 重。在運行一段時間後,膜通量下降到初始通量的 30%以下,跨膜壓差高達 60kPa,廢水處理係統幾乎無法正常運行。

2. 清洗過程:

- 首先采用超聲波清洗的方法,將膜組件放入超聲波清洗槽中,使用頻率為(wei) 40kHz 的超聲波進行清洗,清洗時間為(wei) 1 小時。超聲波清洗可以有效地去除膜表麵和孔內(nei) 的頑固汙染物。

- 超聲波清洗後,進行化學清洗。根據印染廢水的特性,選擇了鹽酸和氫氧化鈉交替清洗的方法。先將膜組件浸泡在 1%的鹽酸溶液中,加熱至 35℃,浸泡時間為(wei) 1 小時,然後用清水衝(chong) 洗至 pH 值為(wei) 6 - 7。接著將膜組件浸泡在 1.5%的氫氧化鈉溶液中,同樣加熱至 35℃,浸泡時間為(wei) 1.5 小時,最後用清水徹底衝(chong) 洗。

3. 清洗效果:清洗後,膜通量恢複到初始通量的 75%以上,跨膜壓差下降到 40kPa 以下。廢水處理係統的出水水質明顯改善,色度去除率達到 90%以上,COD 去除率達到 70%以上。該印染廠通過有效的膜清洗,實現了廢水的達標排放,同時也延長了膜的使用壽命,降低了設備更換成本。

相關(guan) 內(nei) 容